水泥工藝,水泥生產(chǎn)線電氣設(shè)備,WZP19水泥生產(chǎn)線
目前我國生產(chǎn)PVC樹脂的原料有70%以上來自電石,因電石法PVC生產(chǎn)的發(fā)展,電石渣的排放量也逐漸增多,給環(huán)境帶來的壓力日益加劇。利用新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù),將電石渣用于生產(chǎn)水泥熟料是大量處理電石渣的有效途徑,但電石渣的特性對水泥生產(chǎn)過程有較大的影響,特別是對水泥生料制備和熟料燒成的影響很大,怎樣針對這些特性合理有效地配置水泥生產(chǎn)系統(tǒng)是此項技術(shù)的關(guān)鍵。電石渣的基本特性主要包括電石渣脫水性能、電石渣的粒度、容重、熱特性、燒結(jié)性能等重要的物理特性和化學(xué)特性,其具體的特性要點已有文獻進行了較為詳細的描述[1]。這些特性對輸送、脫水、烘干、儲存、計量等環(huán)節(jié)都存在較大的影響,每個工藝節(jié)都會對生料的質(zhì)量造成較大的影響探討利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料的生料制備工藝。
水泥生產(chǎn)線上的投料操作
(1)確認窯速為零,中控進行主、輔電機切換,將窯速設(shè)定在0.4~0.6 r/min,待窯停穩(wěn)后啟動主馬達。
(2)回轉(zhuǎn)窯首次喂料200 t/h,根據(jù)預(yù)熱器出口溫度和系統(tǒng)風(fēng)量,逐漸調(diào)節(jié)冷、熱風(fēng)擋板開度。,一般投料后,熱風(fēng)擋板全開,冷風(fēng)擋板開50%,預(yù)熱器出口負壓控制在-1300~-1 500 Pa左右,投爐后即可全開熱風(fēng)擋板,全關(guān)冷風(fēng)擋板。
(3)通知現(xiàn)場檢查各級翻板閥動作是否靈活,防止物料被翻板閥卡死。
(4)注意預(yù)熱器兩系列各對應(yīng)點溫度、壓力變化,并進行對比,判斷系統(tǒng)是否正常。
(5)通知原料系統(tǒng)調(diào)節(jié)風(fēng)機擋板開度,保證窯主排風(fēng)機出口負壓。
(6)當(dāng)熟料進入篦冷機后,逐漸增加篦速和冷卻風(fēng)量,以提高二、三次風(fēng)溫,穩(wěn)定窯頭負壓為原則,同時要防止投料后篦冷機頭部堆“雪人”。
(7)投料穩(wěn)定后,當(dāng)二次風(fēng)溫達到700 ℃時,停柴油泵,通知現(xiàn)場撥油,待冷卻后洗好霧化器和節(jié)流片,備用。
1)MSC型管道式分解爐,原則上投料后即可進行投爐操作。
(2)投爐步驟:啟動分解爐煤粉輸送系統(tǒng),并從中間倉往窯尾煤粉倉進煤;調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量(以氣體分析結(jié)果作為風(fēng)量調(diào)整主要依據(jù)),三次風(fēng)擋板開度(三次擋板開度30%以上),燃燒器內(nèi)外流風(fēng)機風(fēng)門開度(內(nèi)流風(fēng)壓力約14 kPa,外流風(fēng)壓力約16 kPa),首次喂煤量約為2~4 t/h,確認煤粉在爐內(nèi)完全燃燒;待煤粉著火,預(yù)熱器系統(tǒng)溫度上長,根據(jù)情況加料,加料幅度每次20~30 t;根據(jù)窯內(nèi)熱工狀況(主要從窯電流、NOx濃度、窯頭火焰溫度來進行綜合判斷),預(yù)熱器各點溫度逐漸提高窯速;投爐時,窯頭煤大于爐喂煤,待窯加產(chǎn)后,逐漸減少窯頭煤,增加爐喂煤,兩者比列為W窯:W爐=(40~50):(60~50),原則上窯、爐喂煤量根據(jù)窯工況和產(chǎn)、質(zhì)量來確定。
(3)投爐過程中,嚴格控制以下參數(shù):CO含量 0.01%~0.05%,O2含量 3%~4%,分解爐出口溫度860~880 ℃,入窯物料溫度 850~860 ℃, 窯尾溫度950~1 050 ℃。
(4)投爐過程中,通知發(fā)電帶AQC和PH鍋爐,喂料400~500 t/h,原料開磨,停增濕塔水泵,根據(jù)預(yù)熱器出口廢氣溫度調(diào)節(jié)PH鍋爐擋板,根據(jù)窯頭廢氣溫度調(diào)節(jié)AQC鍋爐擋板,大限度利用余熱進行發(fā)電,同時要兼顧原料磨和煤磨操作,保證烘干熱源。
(5)窯尾回灰控制:原料開磨前,增濕塔及發(fā)電回灰入窯,有一臺原料磨開啟,回灰即可入庫。
新型第四代步進式冷卻機采用的是國際上先進的步進式輸送技術(shù),具有高效率的熟料輸送系統(tǒng),料床上下不設(shè)置輸送部件,零部件少,因此維護費用和零部件的磨損明顯降低。漏料的篦床設(shè)計不需要粉層清理裝置,使冷卻機大大減少了熟料下落高度及機身結(jié)構(gòu)高度,減少了土建投入費用。采用標準模塊化設(shè)計,組裝后運至現(xiàn)場,減少了現(xiàn)場安裝的時間。通過近三個月的使用,解決了傳統(tǒng)冷卻設(shè)備維護費用高,備品備件費用大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜設(shè)備運轉(zhuǎn)率低、熱效率低,冷卻效果差、能耗較高等問題。
1、安裝精度要求高,調(diào)試期短。
2、按運行參數(shù)操作,保證潤滑良好。運轉(zhuǎn)率高。
3、維護費用低,目前還沒有磨損費用,僅加油費用。僅因安裝問題造成一次油缸脫落。
4、冷卻風(fēng)量較低,熱效率高,窯內(nèi)供氧充分,二次風(fēng)溫高。產(chǎn)量2500t/d-3100t/d時,出窯熟料溫度80oC-130oC。冷卻效果較好。
水泥生產(chǎn)線: http://www.hxqmj.com/6.html
原料磨:
http://www.haoposui.com/product/pro4.html
水泥工藝/水泥生產(chǎn)線電氣設(shè)備/WZP19水泥生產(chǎn)線