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在2015年電機系統(tǒng)能效論壇(Eemods)會議上,銅發(fā)展協(xié)會的可持續(xù)能源項目經(jīng)理Richard deFay,提交了一份文件揭示了測試結果。
deFay在會議中之指出:“業(yè)界一致認為,永磁電動機的效率優(yōu)于感應電動機,”CDA計劃對永磁(PM)電機與銅轉(zhuǎn)子電機(CRM)進行相對公平的同類系統(tǒng)比較,采用由永磁電機制造商指定的驅(qū)動器,以確定市場營銷索賠的有效性
輪測試使用來自三個不同制造商的7.5HP(5.6KW)銅轉(zhuǎn)子電機和永磁電機。該試驗在北卡羅來納州先進能源電機測試實驗室進行,試驗歷時數(shù)月。
電機測試分三個階段,都使用相同的變頻器,根據(jù)電機速度和轉(zhuǎn)矩值測試進行效率比較。
從兩個階段的研究可以看出,銅轉(zhuǎn)子電機的效率比市售PM電動機更高。在第三階段中,電機之間效率沒有明顯的差異。
“這個分析比較結果相當有趣,也表明必須要按照不同的馬力速度對電機進行進一步研究,” deFay說道。“我們現(xiàn)在有機會進行進一步更大規(guī)模的評估,更準確地評價銅轉(zhuǎn)子電動機技術”。在過去的一年盡管能源成本已經(jīng)大幅下降,即使華盛頓特區(qū)和全國各地的一些州政府對氣候變化依然爭論不休,但事實仍然是:浪費能源等于浪費金錢。
鑒于這一事實,有趣的是,在范圍內(nèi),很少有電機會用驅(qū)動器技術來降低能耗節(jié)約成本(范圍只有約10%的電機有連接到驅(qū)動器)。在驅(qū)動器應用中初期的確會遭遇到前期成本問題,但是據(jù)保守的評估回報顯示,安裝驅(qū)動器2年之內(nèi)就可,常見的是一年內(nèi)就可。
在需要時通過調(diào)節(jié)電機的速度提供所需要的力度,變速驅(qū)動器可以降低30%-50%的能耗,在情況下,可降低90%的能耗。產(chǎn)業(yè)消耗了能源近40%,其中電機自身就已經(jīng)消耗了近30%。
2014年,ABB驅(qū)動器的裝機量節(jié)省能耗445太瓦時,相當于歐盟27成員國1.1億戶家庭一年用電量(平均能耗是4000千瓦時/2005年);減少二氧化碳排放量3.7億噸,相當于9千萬輛私家車年排放量。
ABB日前公布數(shù)據(jù)顯示,在2014年ABB安裝的電機驅(qū)動器節(jié)省能耗445太瓦時,相當于1.1億個家庭的能耗,每個家庭消費的平均值為4000千瓦時/每年。(注:據(jù)ABB報告,平均每個家庭能源消耗4000千瓦時是基于2005年的新統(tǒng)計數(shù)據(jù))
無論您選擇ABB驅(qū)動技術或是其他供應商的技術,選擇應用驅(qū)動器都是一個成熟且可長期節(jié)省成本的決定。中壓(MV)電機市場業(yè)績與終端用戶行業(yè)以及經(jīng)濟狀況緊密相連。歐元區(qū)經(jīng)濟仍處于復蘇階段、中國經(jīng)濟明顯發(fā)展放緩、各種地緣政治問題、油價急劇下跌、礦業(yè)不景氣等等都加劇了經(jīng)濟衰退,隨著過去幾年經(jīng)濟得以復蘇,終端用戶行業(yè)以及經(jīng)濟狀況這兩個因素的重要性顯得愈發(fā)明顯。
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